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1.定量給料機
申克稱儀表
1.1.參數組(注:酸橙為儀表修改參數,粉紅色為重要參數)
BI.CK A 對話狀態
AO 語言 ENGLISH
AO2 單位 SI
A03 26574
A04 14389
A05~A12 ACTIVE
BLOCK B 額定數據
B 01 流量單位 —t/h
B O2 額定流量 15.0000t/h(石1~3)、50 t/h(粘土)、10 t/h(鐵粉)
B 03 速度源 D11+D17 HI
B 04 特征值(單位皮帶長度所產生的脈沖數)3209.69I/m(石3)、2839.30 I/m(石1)、2839.30 I/m(石2)、13732.5 I/m(粘土)、36050.0 I/m(鐵粉)
B 05 額定速度 0.2976m/s(石1~3)、0.0641 m/s(粘土)、0.0231 m/s(鐵粉)
B 06 啟動來源 DI,I+。DI3 HI
B 07 P – 設定值來源 AI I+
B 08 外部設定值百分比有效 NO
B 09 稱重傳感器有效 YES
B 10 計數器1單位 — t
B 11 計數器1脈沖時間 1000 ms
B 12 計數器2單位 — t
B 13 計數器3單位 — t
B14 t
B15 0.00kg
BL.OCK C 校定數據
C 01 皮帶運行周期數 1.00
C 02 皮帶運行1周期時間 55.0s(石3)、22.8s(石1)、23.0s(石2)、173.2s(粘土)、175.0s(鐵粉)
C 03 L/C靈敏度 2.0000mv/v
C 04 L/C額定容量 100.000kg
C 05 有效稱重段長度 0.500m(鐵粉為0.300m)
C 06 杠桿比 0.8636
C 07 仰角α 0.00度
C 08 砝碼重 59.840kg
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1.2.校零及標定
1)首次校驗或新安裝皮帶時校零
1).1.申克皮帶秤
(1)準備程序(LB:IMP/Belt):須在容積方式下面板啟動,啟動程序、保存數據、退出;
(2)除皮程序(TW:Tare):獲得基本皮重值。須在容積方式下面板啟動、皮帶上無物料,啟動程序、保存數據、退出;除皮程序后,運行時儀表反饋應始終為零;(關磅閘,選擇Volum。Mode按確定,選擇Start/Stop Keyb.Mode按確定;面板啟動皮帶秤,按寫入健寫入一個流量,如30噸/時,此時變頻器以全速運行;按Calidb。Functions選擇TW:Tare后按確定,此時儀表自動進行去皮程序;結束后按確定寫入;此時運行儀表反饋應為0且較穩定。返回按Start/Stop Keyb.Mode消去面板控制,按Gravimetric volume operating mode〈重力測量體積的運行模式〉消去容積運行模式既可)
(3)實物標定或運行砝碼檢查程序(CW:Weight Chegck)。
1)2. 熟磨粉煤灰
校零:按“修改”→改密碼為4444→按“修改”→按“↑、↓”→至顯示“U1”→按“校零”(先手動開啟皮帶變頻器,至皮帶上無料時校零。校零結束后儀表自動返回U0,按“修改”鍵保存即可)。
1)3.PJK配料系統
初次安裝正式使用系統前應進行試車和正確調零,正常使用后應定期進行調整以保證系統測量準確。檢查連接正確,通電預熱10分鐘后進行下述調整:
A、機械零點調整:機械零點調整應在秤體上無物料的情況下進行,調節傳感器壓桿使荷重接線電壓值為0.3-0.5V左右,緊固壓桿螺母。
B、電氣零點調整:在系統主菜單下進入參數輸入功能,按F5鍵選擇重量和秤號(1-8),輸入校零時間T(一般取秤體皮帶運行一周的時間) ,按ENTER經過T時間后,顯示器上顯示T時間的平均動態零點。
2)標定:
標定要求:1)流量減小(或變頻器頻率減小至8~10赫茲);2)下料時間加長;3)標定前先應檢查傳感器、稱體、稱架等。
A.實物標定:
1)開機待流量穩定時開始;
2)放料待皮帶運轉約一周左右,同步計時;
3)Kg/S*3.6=T/H= S實,(S實-S顯)/S實=偏差,S實/S顯*D02(舊)=D02(新)。
B.流量標定:
1)按容積方式啟(Volum.Mode)以恒速運行(儀表狀態區顯“V”);
2)以一給定流量(S顯)待料穩定時(速度穩定);
3)測皮帶周長L及運行一周時間T;
4)停下后,鏟下1米料稱,得Kg/M;
5)從皮帶周長及皮帶運行一周時間可得1/L*T=T1,Kg/T1*3.6=T/H=S實。
C.合肥匯龍(PJK微機配料)皮帶標定:
1)下料皮帶上清料;
2)手動開啟變頻器(先將P0010由0改為1允許修改,再將P1000由2改為1)至8~10赫茲運行,再微機上開啟(并按F3運行)皮帶秤;
3)記錄原班產量、現班產量,相減為放料重S顯;
4)稱下料皮帶上所放料為S實;
5)計算:誤差δ=(S顯-S實)/S實*100%,修改系數K新=S實/S顯*K舊(按F7修改系統參數中系數,并按F2保存。F10進入系統。)(系數改大則實際流量變小,換句話說:實際流量大則系數應改大)。
D.掛碼標定(熟磨粉煤灰)
控制過程:皮帶秤重量及速度傳感器將信號送入流量表中,流量表根據設定量與反饋量比較,并經PID調節,輸出4~20MA信號控制絞刀變頻器轉速,從而控制流量。皮帶稱變頻器轉速為恒定50HZ。
標定:1)記錄皮帶運行一周時間“T周”及原R1(標定系數);
2)掛碼并手動開啟變頻器;
3)按儀表“產量”顯示;
4)記下現產量,并同步計時;
5)記錄5“T周”后儀表顯示產量,并與現產量相減得“W顯”;
6)W實=(2GTL*5)/T=10GL=10*10*6.20=620(KG)(按運行5周期,砝碼為10公斤《如運行下料少,減少砝碼重量》,皮帶周長為6.20米計算);
7)【(W實=620)/(W顯*1000)】*R1舊=R1新;
8)修改R1:按“修改”→改密碼為4444→按“修改”→按“↑、↓”→至顯示“R1”→按“清零”→輸入“R1新”→按“修改”保存。
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1.4.其他一些資料
1)更換減速機
當需要改變配方時,一般采用更換減速機方式
(1)選擇減速機;
(2)更改B04,如:2700(原B04)/X(現B04)=358(原速比)/237(現速比)
(3)更改B02(量程);
(4)標定(去皮實物標定)。
2)(1)稱重傳感器下側的過載限位保護螺釘與傳感器下面的間隙,應為1-1.5MM
擋料裝置橡膠板的下緣與環形膠帶的上表面有1-2MM的間隙
皮帶清掃器橡膠板的端面與皮帶外表面的間隙為0.5MM
(2)速度傳感器與齒輪間隙高位為0.5MM(或擰緊后回2-3圈),在高位時為7.5V,低位時為2.5V。
(3)稱重傳感器:
儀表接線 X7上4、7為激勵電壓輸入-、+6VAC,5、6為輸出信號電壓-、+;傳感器出線紅白(輸出端)660歐、(白)紅黑(電橋)577歐、(白)紅藍(電橋)577歐、黑藍(輸入端)700歐。(僅供參考)
負載:最小80歐;測量周期:100毫秒;分辨率:24位;輸入信號范圍:-1.6毫伏~32毫伏。
至儀表電纜:1、2紅,3、4白為信號線;5藍,6綠為電源線;7棕,8藍為速度傳感器接線;9黑為信號地。
(4)熟磨稱重傳感器:
型號:MHR-4B;測量范圍:10~50KG;激勵電壓:±12V。
1.5.故障實例
1).稱重傳感器壞
現象:儀表顯示L4且不能復歸,檢查皮帶上有料、承重螺釘與傳感器接觸、稱重傳感器及十字簧片無卡阻。
處理:調整稱重螺釘、人力下壓稱重裝置仍不能復歸;將皮帶放松后儀表上又顯示H4且不能復歸,將傳感器拆下仍如此。
原因:為因維修工更換皮帶踩壞傳感器。100KG、2.00MV/V。
2).反映2#原煤稱現下18噸料與以前15噸料相似。
標定后將D02改為0.8,但這樣大幅改是不允許的。應去皮后再標定。為因此皮帶前段時間更換,當時張緊使傳感器受力小,而運行一段時間后皮帶松弛受力較大。去皮:關磅閘、選擇容積方式運行、運行準備程序、運行去皮程序、給定0看反饋0的穩定性。
3).因儀表進入密碼改變,不能進入修改。因此在標定時誤差較大時,只能通過調整傳感器受力。
4).上位機無傳感器重量信號而不能開機。
為因在皮帶秤堆滿料的情況下校零,使得零點(皮重)變動;此種情況時用手下壓或緊頂傳感器螺栓上位機有重量顯示。當需要在上位機顯示流量比實際流量小時,可通過改變皮重實現。
5).粘土皮帶秤
在運行中調停,面板上有“S2 跑偏未復位”報警且不能消除。中控啟動不了,檢查驅動正常且已至儀表柜;切換至面板上不能啟動;將此報警屏蔽(設為不理睬)仍無效。后檢查一只跑偏開關壞,另一只動作未復位后中控啟動正常。
6).熟磨2#石灰石經常停止
為因下料口擋料板太大,使得下料太多而使變頻器轉速太低。處理為將擋料板下移使下料減少,提高變頻器轉速。另外,如皮重變大,則皮帶堆料多,而此時變頻器轉速低而不能帶動皮帶運轉。(個性:石灰石料大;此稱要求給定流量小。故此較難控制)
7).熟料庫底1#矸石皮帶秤不動作
拆開電機單獨運行正常,拆開減速機未發現異常,裝上后手動轉動靈活,但開機不動。開其下皮帶運轉后正常。為因料堆滿料斗而卡死。2#矸石能動為因其為空皮帶。
8).其他處理經驗
(1)因設置最低電流信號為20MA,使反饋為20.8MA,中控顯示為16000T。
(2)現場開機時無應答,須在儀表或中控開機時才有。
(3).皮帶秤一般為:如現場能開,中控儀表不能開,一般為有故障存在,可在儀表上查看故障;如現場不能開,則為控制回路或電機故障;如手動能開,而自動有時開一下又跳,則一般為跑偏開關動作。
9)均化庫皮帶秤
9.1)因傳感器保護螺栓頂起而使流量偏大
窯操工反映入窯提升機電流偏大,下料80t/h時電流達到90A左右,而正常時一般為70A左右,提升機空載電流為55A左右。同時現象有:均化庫皮帶秤下料流量閥開度為100%。為因保護螺栓下調太多,下料時如為80t/h,則為達到此流量,皮帶上須達到100~200t/h時傳感器才能計量到80t/h。
9.2)中控給定為13t/h,顯示為12.8t/h,將D02更改為(13/12.8*0.93原D02=0.9445)后正常
9.3)運行中顯示“H4”跳停,手動在變頻器上開啟皮帶秤一段時間后,故障消除且中控有備妥,但驅動后馬上又跳停;改在儀表上控制開啟,但開啟一下后顯示“E5”報警跳停,處理后(因為儀表控制,中控給定無效。應在儀表上設定給定量)反饋量變化很大;修改參數O02(比例KP)及O02(積分TN)后仍無效。后清倉后正常。
反饋波動大有以下因素:1)下料堆積或堵料(此處也有可能為流量閥無動作或不跟蹤信號);2)皮重影響;3)生料稱上除塵管閥門開度(如打開則流量會出現不穩定,設計失誤)的影響;4)穩流稱重倉料少等故障,可看現場倉重儀顯示。 看生料稱工作是否正常,可看:檢查生料稱傳感器等;檢查變頻器是否工作在50HZ;檢查對應流量閥是否有對應開關;檢查皮帶秤控制儀等。
經驗幾條:
(1) 報警信號在儀表中設定屏蔽:如此信號存在,屏蔽后仍不能啟動;屏蔽信號只在運行中不報警或不調停。
(2) 如有報警信號存在,儀表面板上仍不能啟動。
(3) 不管查什么問題,首先應消除顯示報警——在根本上消除。
2.倉重儀
2.1.接線端子意義:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+SIG(0~20MV) | -SIG | +EXC (10VDC) | -EXC | COM |
正極輸入端 | 負極輸入端 | 傳感器電源輸出(正) | 傳感器電源輸出(負) | 共點 |
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